在化工生產領域,污水排放一直是個棘手難題,本次我公司合作的化工企業便是典型。這家企業主要生產基礎化工原料,每日生產過程中會產生 800 噸成分復雜的污水。污水中化學需氧量(COD)均值高達 4500mg/L,含有濃度分別為 0.8mg/L 和 0.5mg/L 的重金屬汞、鎘,還充斥著苯系物、酚類物質等大量難以降解的有機污染物 。
起初,該企業采用傳統的沉淀、過濾等簡單處理工藝,難以應對復雜的污水成分。處理后的污水 COD 仍高達 2000mg/L 以上,重金屬嚴重超標,不僅面臨環保部門的高額罰款,還對周邊水體和土壤造成嚴重污染,企業發展陷入困境。
我公司在了解情況后,迅速組建專業團隊,對企業污水進行全面檢測與分析。隨后,為其量身定制了一套 “預處理 - 高級氧化 - 生物處理 - 深度凈化" 綜合處理方案。方案確定后,進入設備安裝階段,卻遇到了一系列難題。
在安裝反滲透膜設備時,由于化工車間內腐蝕性氣體較多,剛安裝好的管道密封處出現輕微滲漏,若不及時處理,不僅會影響設備運行效率,還可能對操作人員造成安全隱患。我公司技術團隊立即暫停安裝工作,對滲漏處進行全面排查。經過檢測發現,是普通密封材料在腐蝕性環境下快速老化導致密封失效。于是,團隊緊急更換了耐腐蝕的聚四氟乙烯密封墊片,并對所有管道接口進行二次防腐處理,在接口處噴涂了多層耐腐蝕涂層,有效解決了滲漏問題。
另外,高級氧化環節的芬頓氧化反應器安裝時,設備基礎出現不均勻沉降。我公司技術人員第一時間重新勘測現場地質情況,發現該區域地下存在部分松軟土層。為確保設備穩定運行,團隊決定采用樁基加固的方式,在設備基礎下方打入多根混凝土預制樁,將設備基礎與堅實土層連接,重新澆筑設備基礎后,經專業儀器檢測,沉降問題得到che底解決。
經過一系列的問題處理與設備調試,整套處理系統順利投入運行。污水 COD 降至 80mg/L 以下,重金屬離子濃度低于檢測下限,wan全達到國家排放標準。此外,我公司還為企業搭建了中水回用系統,將處理后的部分水回用于生產環節,每年幫助企業節省大量水資源,降低生產成本,實現了經濟效益與環境效益的雙贏。
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