2025 年 6 月,我們通過當地老客戶的推薦,聯系到山東臨沂的一家小型罐頭廠。該廠主要生產水果罐頭,清洗、蒸煮環節產生的污水含有大量果肉殘渣和糖分,直接排入廠后洼地,周邊土壤出現板結,環保檢測顯示 COD 值達 1600mg/L,懸浮物濃度 900mg/L,遠超《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)中的限值。
6 月 15 日,技術團隊shou次進廠考察。車間內,水果清洗池的廢水順著地面縫隙流淌,墻角堆積著未及時清理的果核果皮,總排水口處的污水泛著泡沫,散發著酸腐味。我們在不同時段采集了 5 份水樣,發現早間開工時污水濃度最高,午后隨著清洗水量增加略有稀釋。考察期間,詳細記錄了車間布局、現有排水管道走向及廠區閑置地塊尺寸,為后續方案設計收集基礎數據。
6 月 20 日,我們帶著初步方案與廠方溝通。方案提出 “格柵 + 沉淀池 + UASB 反應器 + MBR 膜池" 的處理流程,格柵攔截果肉殘渣,沉淀池去除細小懸浮物,UASB 反應器降解高濃度有機物,MBR 膜池實現泥水分離。針對廠方擔心的占地面積問題,設計采用地埋式組合設備,總占地控制在 30 平方米以內。同時,提供了類似規模罐頭廠的處理案例數據,說明該工藝的 COD 去除率可達 90% 以上。
廠方對方案的可行性表示認可,但提出需降低設備運行噪音,避免影響車間生產。6 月 25 日,技術團隊修改方案,在風機和水泵等設備處增設隔音罩,管道連接處采用柔性接頭減少振動噪音。雙方就處理標準、施工周期、后期維護責任等細節達成共識,7 月 15 日簽訂合作意向書。
目前,項目已進入設備定制階段。根據最終確定的參數,格柵機選用不銹鋼材質,柵隙 5mm,處理量按日均污水排放量的 1.2 倍設計;UASB 反應器的有效容積為 25 立方米,配套三相分離器確保氣液固分離效果;MBR 膜組件選用抗污染型,膜通量控制在 15L/(m2?h)。預計 45 天內完成設備生產。
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