三级片视频播放,精品三级片在线观看,A级性爱视频,欧美+日韩+国产+无码+小说,亲子伦XX XX熟女,秋霞最新午夜伦伦A片黑狐,韩国理伦片漂亮的保拇,一边吃奶一边做边爱完整版,欧美放荡性护士videos

產品推薦:氣相|液相|光譜|質譜|電化學|元素分析|水分測定儀|樣品前處理|試驗機|培養箱


化工儀器網>技術中心>操作使用>正文

歡迎聯系我

有什么可以幫您? 在線咨詢

步進電機與驅動器問題解答和使用經驗

來源:深圳市港為儀器有限公司   2013年10月06日 01:25  

                                          步進電機與驅動器問題解答

使用細分驅動器對控制系統有什么特殊要求?  
驅動器細分后將對電機的運行性能產生質的飛躍,但是這一切都是由驅動器本身產生的,和電機及控制系統無關。在使用時,用戶*需要注意的一點是步進電機步距角的改變,這一點將對控制系統所發的步進信號的頻率有影響,因為細分后步進電機的步距角將變小,要求步進信號的頻率要相應提高。以1.8度步進電機為例:驅動器在半步狀態時步距角為0.9度,而在十細分時步距角為0.18度,這樣在要求電機轉速相同的情況下,控制系統所發的步進信號的頻率在十細分時為半步運行時的5倍
什么是保持轉矩(HOLDING TORQUE)? 
驅動器細分后將對電機的運行性能產生質的飛躍,但是這一切都是由驅動器本身產生的,和電機及控制系統無關。在使用時,用戶*需要注意的一點是步進電機步距角的改變,這一點將對控制系統所發的步進信號的頻率有影響,因為細分后步進電機的步距角將變小,要求步進信號的頻率要相應提高。以1.8度步進電機為例:驅動器在半步狀態時步距角為0.9度,而在十細分時步距角為0.18度,這樣在要求電機轉速相同的情況下,控制系統所發的步進信號的頻率在十細分時為半步運行時的5倍。
步進電機精度為多少?是否累積? 
一般步進電機的精度為步進角的3~5%。步進電機單步的偏差并不會影響到下一步的精度,因此步進電機精度不累積。
步進電機的外表溫度允許達到多少? 
步進電機溫度過高首先會使電機的磁性材料退磁,從而導致力矩下降甚至于丟失。因此電機外表允許的zui高溫度應取決于不同電機磁性材料的退磁點。一般來說,磁性材料的退磁點都在攝氏130度以上,因此步進電機外表溫度在攝氏80~90度*正常。
為什么步進電機的力矩會隨轉速升高而下降? 
步進電機轉動時,電機各相繞組的電感將形成一個反向電動勢;頻率越高, 反向電動勢 越大。在它的作用下,電機隨頻率(或速度)的增大而相電流減小,從而導致力矩下降。
為什么步進電機低速進可以正常運轉,但若高于一定速度就無法啟動并伴有嘯叫聲? 
   步進電機有一個技術參數:空載啟動頻率,即步進電機在空載情況下能夠正常啟動的脈沖頻率,如果脈沖頻率高于該值,電機不能正常啟動,可能發生丟步或堵轉。在有負載的情況下,啟動頻率應有加速過程,即啟動頻率較低,然后按一定加速度升到所希望的高頻(電機轉速從低速升到高速)。空載啟動頻率一般為電機運轉一圈所需脈沖數的2倍。
如何克服兩相混合式步進電機在低速運轉時的振動和噪聲? 
步進電機低速轉動時振動和噪聲大是其固有的缺點,一般可采用以下方案來克服:
A、如步進電機正好工作在共振區,可通過必變減速比提高步進電機運行速度。
B、采用帶有細分功能的驅動器,這是zui常用的,zui簡便的方法。因為細分型驅動器電機的相電流變化較半步型平緩。
C、換成步距角更小的步進電機,如三相或五相步進電機,或兩相細分型步進電機。
D、換成直流或交流伺服電機,幾乎可以*克服震動和噪聲,但成本較高。
E、在電機軸上加磁性阻尼器,市場上已有這種產品,但機械結構改變較大。

 

                                        步進電機的使用經驗

常有人用步進電機進不準----失步。
就我用步進電機這么多年的經驗來說,步進電機并沒有想象的這么差,除非驅動器真的是水平不行了。
因為步進電機用得好了,所以伺服電機反到我不怎么用得順手,步進電機有優勢在于,編程簡單,接線少,故障也少,扭力大,現在的步進電機zui高能達到60000脈沖數,這個精度夠可以了。轉速也有的能達到3000轉的,一般都能達到600轉。
步進電機一般說是能達到600轉,其實是達不到這個轉速的,廠家說是600轉,在使用過程中達到500轉就不錯了。一般情況下,機器能轉到500轉,其實也是很快的了。再快了可能就會堵轉,電機就象卡死了一樣的響,這就是速度過高,電機轉不過來。發生這種現象,解決的辦法是:1、降低zui高運行頻率;2、調高加減速時間;3、降低啟動頻率;4、把細分數調高一個檔位。
步進電機的轉速和扭力成反比,轉速越快,扭力越小。當然這在選型的時候很重要,不在小馬拉大車。選型大一點沒關系,小了或者剛好就真是不行,失步多為電機小了,機械過重,造成小馬拉大車的現象。
一般情況下,驅動信號脈沖多為24V串2K電阻。一般廠家都推薦電阻為1.8K~2K。其實啊,我通過測量,2K電阻的時候,脈沖電壓只有2.2V。后來我都選用1.5K電阻。這個問題是我通過實踐得來的,也是有一臺電機走不順,查了很多地方都沒有找到原因,后來換了一個電阻就好了。一般情況下,光耦可以承受24V的,特別是沒有電阻的時候,直接接上去也能用。當然了,裝一個電阻更好。
很多人都說步進電機失步,其實機械原因也有很多,絲桿軸承沒有裝好,絲桿磨損,導軌磨損都能讓機械走不準,還有原點開關的好壞,直接影響精度。
我自己遇到過自己寫的程序出現爭位現象,也許是技術問題吧,就是加工完成后,程序有時還能運行加工程序來回原位,回原點程序沒有接通。這樣直接造成累計誤差,后來通過長時間的監控才發現這個問題。這種情況多發生在圴布分度的機器里面。看到論壇里面好多講累計誤差的,我想很多情況就是遇上我遇上的事情了。
步進電機如果因為負載過大,而產生慣性,這樣的情況多是走過頭了。
點動指令是走不準的,特別是用點動回原點,那是大錯特錯。點動的開停是一個*的90度直角,啟停相當于急剎車,想想也是停不住的了。所以回原點一定還是要用回原點指令。
電機電流不要調到額定電流,一般小一個檔位,額定6A的,調整到5.就可以了。這個時候的扭力也夠,溫度也會很高。步進電機雖說可以達到80度,但溫度太高了,還是影響磁場的。

 

免責聲明

  • 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
  • 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
  • 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
企業未開通此功能
詳詢客服 : 0571-87858618
主站蜘蛛池模板: 福海县| 林周县| 德兴市| 陈巴尔虎旗| 白玉县| 宣恩县| 海林市| 南川市| 滁州市| 科技| 淮阳县| 堆龙德庆县| 阜新| 乌鲁木齐县| 江阴市| 翁源县| 东乌珠穆沁旗| 达拉特旗| 定边县| 江源县| 咸丰县| 新绛县| 兴国县| 扶风县| 班戈县| 麻栗坡县| 西安市| 南丹县| 灵宝市| 台湾省| 黔西| 水富县| 嘉兴市| 巴塘县| 龙里县| 定襄县| 伊吾县| 息烽县| 汝南县| 和顺县| 巴东县|