截至12月13日,石西油田作業區的25口高含硫化氫單井硫化氫含量,已由過去的500ppm降至10ppm以下。
據了解,石西油田作業區管理著石西、莫北、石南和石南31四個區塊。在開發初期,各區塊的油氣水井未發現硫化氫。自2008年以后,這四個區塊的油井陸續產生硫化氫。
經檢測,該作業區共有300多口井含硫化氫,其中30多口井的硫化氫含量在20ppm至100PPm之間,個別井的硫化氫含量達到了500ppm。
同時,該作業區的各大站庫也相繼發現有硫化氫產生,這給作業區的油氣生產帶來嚴重的安全隱患。
針對這一現狀,石西油田作業區于2012年引入抽油井井口套管除硫加藥工藝,并進行試運行。
該工藝投用前,為確保工藝的順利實施,石西油田作業區生產技術科跟蹤了解工藝實施的各個環節,并聯合相關科室及采油站,對設備的采購和藥劑的選取進行嚴格把關,直到除硫加藥工藝投入運行。
為了進一步降低單井硫化氫含量,該作業區還專門成立了專題研究小組,建立工程管理模式,對該工藝的運行情況進行跟蹤分析,針對工藝運行過程中發現的問題,及時調整思路,改變運行模式。
終,在反復實踐的過程中,形成了一套符合作業區單井除硫特點的工藝運行方案。
在定期檢測高含硫化氫井的硫化氫含量時,專題小組成員發現,每到加藥后的幾天,硫化氫含量就會升高。
為此,該專題小組決定調整加藥間隔時間,從每周加一次藥劑,改變為每天進行連續點滴加藥。
經檢測,此法效果明顯。
目前,該工藝已先后成功應用于25口高含硫化氫的單井,除硫*。
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